硅碳棒爐口溫度與電耗關系
針對上述電耗高的原因,首先應從降低硅碳棒爐口溫度人手,對還原劑的含碳量、粒度、蘭炭和冶金焦的配比,粒度配比和硅石的Si姚含量,粒度要求等物料組合進行一系列的優化選擇。目前生產上己采取了一系列措施,跑火刺火現象大為減少,硅碳棒爐口溫度有明顯下降。硅碳棒爐口溫度與電耗關系見表2。
由表2知,1號硅碳棒爐的硅碳棒爐口溫度降低65.5 C;電耗降低838.9kWh八,從1800kVA礦熱硅碳棒爐和稀土一廠6號1800kVA礦熱硅碳棒爐看,硅碳棒爐口溫度降低620C;電耗降496.9kWh八。符合硅碳棒爐口溫度低,電耗也低的規律。
在設備上加強管理,嚴格操作制度,并對2號硅碳棒爐母線進行改造,消除了經常燒母線的事故,減少了熱停硅碳棒爐時間。提高了設備作業率,設備作業率由92%提高到95 0,大大地減少了無效熱損。在調動積極性方面,通過經濟手段,加大考核力度,從而使硅鐵合金單位電耗降低587kWh/t,為公司創造效益187.84萬兀。
礦熱硅碳棒爐節電攻關已經取得了很大成績,但是筆者通過熱平衡測試結果分析及生產實際情況調查研究,提出以下幾方面改進,電耗將能進一步降低。
(1)加強原料凈化,選出最佳物料配比值精細用料是硅鐵節能的中心環節,是擴大柑禍的保證。精細用料是指原料主成分高、雜質低、塊度適宜和良好的物理性能。硅石要精選,水洗減少雜質;焦炭固定碳含量高、灰分低、水分波動小、比電阻大、氣孔率高、反應性能好、具有一定粒度和強度。在有條件的情況下,應選出最佳物料配比值。為了保證焦炭比電阻,應增加比電阻測試項目,通過比電阻測定分析,為生產節電提供科學依據。
(2)普通銅管銅瓦改為直冷式銅瓦,普通電纜改為大載面水冷電纜新型空腔銅瓦采用純銅直接鑄成,水冷面積大,冷卻效果好。用大截面水冷電纜代替普通散裝電纜。由于銅的電阻值與溫度幾乎是線性關系,電阻溫度系數較大,當溫度升高1 C'時,其阻值要增加0.430/,良好的冷卻,降低了電阻,減少了熱損失,起到節電的效果。此外,新型銅瓦壽命比老式提高6一10倍,水冷電纜壽命可提高3-4倍。www.yagpc.com
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